振動篩在維護時應注意以下事項:
(1)檢查傳動機構的運轉情況。
(2)檢查激振器運轉方向是否正確。
(3)檢查振動篩運轉是否平穩(wěn)。
(4)檢查各部位連接件是否牢固。
(5)檢查隔離彈簧及橡膠減振器工作是否正常。
(6)檢查齒輪箱通氣孔是否暢通。
(7)檢查篩面上物料分散是否均勻,流動是否暢通,必要時進行調(diào)整。
(8)檢查給料、排料溜槽與振動篩的間隙是否適中,必要時進行調(diào)整。
(9)檢查篩選面有無松動及各部位螺栓是否緊固。
(10)檢查傳動機構的軸承溫度,有無異常噪聲。
(11)檢查螺旋軸的緊固、潤滑及磨損是否正常。
(12)檢查篩面及其他位置有無物料堆積及堵塞現(xiàn)象。
由于振動篩的篩板單位面積過大,耐磨性差、抗震、抗沖擊強度不夠;振動篩運行過程中,篩板自身承受較大壓力,另外還要經(jīng)受物料的沖擊,篩條和篩框很容易達到疲勞極限而斷裂。
一旦篩面出現(xiàn)局部破損,在高頻振動下破損面積迅速擴大,導致漏煤,跑粗和篩板報廢。篩板固定方法不科學,篩板下方無支撐及固定裝置,篩板與篩體沒有形成一個整體,造成篩板與角鋼振動,加速了篩板的疲勞,影響物料運動,嚴重影響生產(chǎn)。
以下分享一下解決方法:
選用覆蓋聚氨酯的篩板,圓振動篩,篩面四周采用聚胺脂材料包邊,網(wǎng)面采用無磁不銹鋼絲。利用聚氨酯材料的塑性,使篩板與篩體緊密配合,形成一個整體。
另外,為了防止煤水的腐蝕和磨損,在螺栓的表面也涂有防水耐磨的高分子聚氨酯層,以避免濕性物料對螺栓把合面的腐蝕。
振動篩由于工作環(huán)境惡劣,很容易產(chǎn)生各種故障,其中噪音超標是非常常見的一個故障。想解決運行噪音超標的問題首先來看下
篩機運行噪音超標原因:
直線振動篩的噪音主要來源于篩板、彈簧、軸承和激振器等部位。篩板噪音主要是物料下落過程中與篩面發(fā)生碰撞而產(chǎn)生。彈簧一般為鋼絲彈簧,直線振動篩價格,在振動篩的高頻率振動下也會產(chǎn)生較大的噪音。軸承和激振器齒輪的損壞,如果未能及時發(fā)現(xiàn),振動篩,會發(fā)出異常的噪音。
接下來看看解決方法:
在振動過程中,彈簧端部與支座之間產(chǎn)生相對滑動。由于是干摩擦,因此摩擦噪聲頻率高,聲音大。
1.將鋼絲彈簧改用成橡膠彈簧,可以一定程度上較低篩體工作時候的沖擊以及產(chǎn)生的噪音。擰緊振動篩的各個部位螺栓,避免由于個別部件松動而產(chǎn)生額外振動。
2.將金屬篩板替換為聚氨酯篩板,由于聚氨酯材料內(nèi)阻大,彈性模量小,因此使用聚氨酯篩板可以有效降低物料對篩板沖擊時所產(chǎn)生的噪音。據(jù)法國一份資料介紹,就篩板本身而言,在同樣的激勵條件下,聚氨酯篩板的噪聲可比普通金屬篩板低(15~20)dB(A)。
但由于側板等其他部件的噪聲還沒有降下來,在實際使用中,振動篩的整體噪聲可下降5dB(A)。
3.選用高精度的軸承,進而減弱由于制造精度而產(chǎn)生的震動噪音。
4.振動篩有入料溜槽和出料溜槽,溜槽是用鋼板焊成的,物料在溜槽內(nèi)的碰撞與摩擦同樣會影響振動篩的噪聲,為此在入料和出料溜槽的內(nèi)壁上鋪上橡膠襯板也可以降低溜槽噪聲。